一、概述
自2006年一套搗固焦爐內吸法無煙裝煤工藝裝置在國內成功投運以來,以其良好的環保效果和可觀的經濟收益,在焦化企業迅速獲得推廣,隨著環保壓力和市場壓力的不斷加大,該技術還在不斷地被更多焦化企業所采用。
裝煤時打開橋管翻板,煤氣輸送系統與大氣直接相通,外吸消煙變為內吸收集,環保效益與經濟效益均極可觀。
這是煉焦工藝的重大突破,對整個焦化生產和安全都有直接影響,但至今卻沒有一個成熟的設計規范和操作維護規范。
一方面,前幾年環保要求相對較低,只要大部分碳化室裝煤時冒煙不大或遠距離看冒煙不明顯,與外吸法相比就是巨大的進步,因此,無煙裝煤工藝設計普遍存在“重回收,輕環保”的傾向。
另一方面,長期以來,環保設備公司既是無煙裝煤工藝裝置的設計者,又是項目的投標競爭主體,在低價中標的社會習俗影響下,該工藝的設計、使用等都形成了許多誤區。
至今,包括導煙管布局、氨水泵選型、側吸裝置和噴嘴吸力等在內的關鍵設計參量、操作方式等,不同的廠家有不同的說法,甚至相互矛盾,再加上煉焦生產本身的復雜性,給這一工藝的應用造成許多認知和管理上的混亂。
甚至,業界(包括環保設備公司和焦化企業)還存在一個廣泛的誤區:
只要集氣管壓力穩定,就能保證裝煤無煙!
因此,為其配套的自動控制系統幾乎全部是單純的集氣管壓力調節系統--即煤氣的導出控制系統(煤氣從集氣管平穩導出),嚴重忽視了該工藝“無煙裝煤”之內核,煤氣導入集氣管均處于“不控”狀態,與裝煤實際嚴重脫節,至今沒有一個被廣泛認可的版本。
到2014年底,國內在用無煙裝煤工藝裝置超過100套,多數焦爐集氣管壓力比較穩定,環保效果很理想、很穩定的卻極少(全國至今不超過10套),有些咋看上去還不錯,但深入考究,問題就來了:或犧牲效率,或犧牲產量,裝煤冒煙問題時有發生。
在煤氣制甲醇、煤氣制LNG等企業,環保要求是裝煤無煙,生產工藝要求煤氣含氧量低于 %,這兩項指標在工藝上具有此消彼長、相互矛盾的特點,因此,至2013年10月前一直沒有成功案例,幾乎就是高壓氨水無煙裝煤工藝的禁區,至今成功案例也是鳳毛麟角!
許多有識之士意識到,無煙裝煤工藝的傳統設計、控制及管理思路必須加以創新和完善方可適應環保形勢!