【 】裝煤煙塵治理,裝煤煙塵治理廠家,小編推薦信得過 自2006年一套搗固焦爐內吸法無煙裝煤工藝裝置成功投運以來,以其良好的環保效果和可觀的經濟收益,在焦化企業迅速獲得推廣,隨著環保要求的不斷提高和市場壓力的不斷加大,這一技術還在不斷地被更多焦化企業所采用。
裝煤時打開橋管翻板,煤氣輸送系統與大氣直接相通,外吸消煙變為內吸收集,據 資料介紹,與外吸法相比,按裝煤平均操作時間5分鐘計算, 米焦爐裝煤時每孔可多回收荒煤氣(干基)500Nm3左右,其它化產品收率也會相應提高,環保效益與經濟效益均極可觀。
這是煉焦工藝的重大突破,對整個焦化生產和安全都有直接影響,但至今卻沒有一個成熟的設計規范和操作維護規范。
一方面,前幾年環保要求相對較低,只要大部分碳化室裝煤時冒煙不大或遠距離看冒煙不明顯,與外吸法相比就是巨大的進步,因此,無煙裝煤工藝設計普遍存在“重回收,輕環?!钡膬A向。
另一方面,長期以來,環保設備公司既是無煙裝煤工藝裝置的設計者,又是項目的投標競爭主體,在低價中標的社會習俗影響下,該工藝的設計、使用等都形成了許多誤區。
至今,包括導煙管布局、氨水泵選型、側吸裝置和噴嘴吸力等在內的關鍵設計參量、操作方式等,不同的廠家有不同的說法,甚至相互矛盾,再加上煉焦生產本身的復雜性,給這一工藝的應用造成許多認知和管理上的混亂。
甚至,業界(包括環保設備公司和焦化企業)還存在一個廣泛的誤區:
只要集氣管壓力穩定,就能保證裝煤無煙!
因此,為其配套的自動控制系統幾乎全部是單純的集氣管壓力調節系統--即煤氣的導出控制系統(煤氣從集氣管平穩導出),嚴重忽視了該工藝“無煙裝煤”之內核,煤氣導入集氣管均處于“不控”狀態,與裝煤實際嚴重脫節,至今沒有一個被廣泛認可的版本。
到2014年底,國內在用無煙裝煤工藝裝置超過100套,多數焦爐集氣管壓力比較穩定,環保效果很理想、很穩定的卻極少(全國至今不超過10套),有些咋看上去還不錯,但深入考究,問題就來了:或犧牲效率,或犧牲產量,裝煤冒煙問題時有發生。
在煤氣制甲醇、煤氣制LNG等企業,環保要求是裝煤無煙,生產工藝要求煤氣含氧量低于 %,這兩項指標在工藝上具有此消彼長、相互矛盾的特點,因此,至2013年10月前一直沒有成功案例,幾乎就是高壓氨水無煙裝煤工藝的禁區,至今成功案例也是鳳毛麟角!
許多有識之士意識到,無煙裝煤工藝的傳統設計、控制及管理思路必須加以創新和完善方可適應新的環保形勢!一家專注于焦爐自控應用研發的高技術公司,至今,已擁有煉焦控制專業產品或專利產品多項。公司的集氣管壓力平衡控制、裝煤冒煙治理、煤氣貿易計量和煉焦生產輔助系統等產品及售后服務都得到業主的認可和好評。
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